5月中旬,海电二期新建脱硫工艺楼地基基础开挖,标志着二期两台机组脱硫升级增容改造正式开工。该项目预计12月15日完成并进入168试运。增容改造后,脱硫效率可达98%以上,减少二氧化硫排放量65065吨/年,具有很好的环境效益和社会效益。
2003年1月,海电二期3号、4号机组建成投产,5年后应国家环保要求,于2007年8月启动脱硫系统,系统采用两炉一塔、石灰石—石膏湿法工艺,脱硫效率达97%。后来,因电煤市场变化,实际锅炉应用煤种较杂,煤质硫分高于脱硫系统设计,造成原有脱硫装置难以适应,致使投产的脱硫设施不堪重负,时常出现“小马拉大车”的情况,公用系统的吸收剂制备及供应、石膏脱水等的出力也无法满足运行要求,更无法满足环保达标排放的要求。海电从讲政治的高度出发,在北方公司大力支持下,再次投入资金6000多万进行脱硫增容改造。
本改造方案遵循尽量利用原脱硫系统设备、减少投资、采用成熟运行方便可靠技术的原则,分岛内建设和岛外建设两部分,分岛内改造、岛外改造、脱硫废水三个标段,维持原系统的石灰石—石膏湿法脱硫工艺,增加电石泥—石膏湿法脱硫工艺系统,将两炉一塔改为一炉一塔,原有吸收塔用于处理4号机组的烟气,新建吸收塔用于处理3号机组的烟气,新建脱硫公用系统包括石灰石制浆系统和后处理系统。
预计改造后,出口的二氧化硫浓度为200毫克/立方米以下,出口尘含量为50毫克/立方米以下,达到国家和地方的相关排放标准。
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